1.在混凝土泵管送过程中,随着泵送压力的增大,泵送冲击力将迫使管来回移动,这不仅损耗了泵送压力,而且是泵管之间的连接部位处于冲击和间断受拉的状态,可导致管卡及胶圈过早受损,水泥浆溢出,因此必须对泵加以固定.
2.泵送作业中,料斗中的混凝土平面应保持在搅拌轴轴线以上.料斗格网上不得堆满混凝土,应控制供料流量,及时清除超料径的骨料及异物,不得随意移动格网.当进入料斗的混凝土有离析现象时应停泵,待搅拌均匀后再泵送.当骨料分离严重,料斗内灰浆明显不足时,应剔除部分骨料,另加砂浆重新搅拌.
3.泵送混凝土应连续作业;当因供料中断被迫暂停时,停机时间不得超过30min.暂停时间内应每隔5~10min(冬季3~5min)作2~3个冲程反泵—正泵运动,再次投料泵送前应先将料搅拌.当停泵时间超,应排空管道.垂直向上泵送中断后再次泵送时,应行反向推送,使分配阀内混凝土吸回料斗,经搅拌后再正向泵送.
在布料机工作过程中,泵送混凝土时却出现堵管的现象。观察发现泵送混凝土时总是堵在第三节泵管处,故怀疑泵管内有异物堵塞。
(1)分析泵送系统,压力正常。输送缸内活塞正常且S管内无异物,判断故障应在泵管内。拆检所有泵管后在行走台处一节水平管中发现横着卡住了搅拌车的一片搅拌叶片,用焰割断取出后,重新装好泵管,试机泵送一切正常。故障原因为搅拌车内叶片脱落。
(2)拆开第三节泵管查看,管内并无异物,重新装好,试机故障依旧。
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